手上有份超滤膜处理系统的图纸,请大神们帮忙看看

超滤膜处理黄河水工程实例

京格蘭特膜分离设备有限公司北京1

集团超滤系统设计出水每天1

化学加强反洗条件以及化学

药洗周期等运行条件对超滤系统稳定运行的影響;

报道了这些运行参数选择和优化结果.

过滤器合并的运行直接吨水成本约0

该工程运行参数对设计和运行自

来水系统具有借鉴意义.

[摘要]对某热电厂锅炉补给水处理系统超滤膜污染物进行分析确定其主要成份为有机物、泥沙和铁等。确定化学清洗方案后对4套超滤进行在线清洗清洗后进出水压差恢複至0.02MPa,产水量达到105m3/h清洗效果良好。从系统设备和运行操作两方面分析超滤膜污染的原因并提出改进建议

[关键词]热电厂;锅炉补给水;超滤膜;化学清洗

超滤是一种加压膜分离技术,带有一定压力的水在超滤膜表面流动时水分子、无机盐及小分子有机物可以透过滤膜达箌超滤膜的另一侧,而水中携带的悬浮物、胶体、微生物以及金属氧化物等颗粒性杂质则被超滤膜截留从而使水得到净化。

某热电厂2×350MW機组锅炉补给水处理超滤系统设备采用美国KOCH公司生产的中空纤维内压式V8072-35-PMC型超滤膜单套超滤设备配备24支超滤膜元件,制水量120t/h该超滤系统設备投运2年间,进行三次在线化学清洗

1、超滤膜端盖膜壳内部附着一层砖红色物质,壳内充满土黄色细粉状粘性物质;2、超滤膜丝顶部表面被粘稠状物质包裹部分超滤膜丝堵塞,膜丝内孔径较初始状态缩小30%-40%将粘稠污染物取出进行浸泡处理,酸碱条件下均不溶解;

3.2化学清洗反洗水样分析

结合超滤膜表面污染物及水源情况对超滤膜进行加碱预冲洗,并收集一次反洗出水水样和二次反洗出水水样与冲洗毋液进行对比,结其中母液为无色溶液第一次反洗水样溶液并呈砖红色,且沉淀物较多第二次反洗水样依然呈砖红色,但沉淀物相对較少

取反洗水样,依据DL/T502.25-2006《全铁的测定 磺基水杨酸分光光度法》进行全铁分析一次反洗水样含铁59mg/L,二次反洗水样含铁9.8mg/L

收集一次反洗水沝样中沉淀物(简称沉淀物)进行分析,沉淀物110℃烘干失重87.32%烘干物550℃灼烧失重54.14%,550-950℃失重2.30%依据DL/T502.23-2006《化学耗氧量的测定重铬酸钾法》对沉淀粅中有机物进行定性分析,结果为45.7mg/L

根据超滤膜端盖中红色物质红色、加碱预冲洗水样全铁含量检测结果,表明超滤膜污染物中铁含量较高;灼烧结果显示污染物中含有部分有机物;虽未进行沉淀物全硅测定但通过超滤膜端盖中粘性物质判断,污染物中含有一定量的泥沙综合分析确定,超滤污染物主要由铁胶体、微生物及其代谢粘泥和部分泥沙组成

根据污染物的分析结果,结合车间实际情况确定了堿洗-杀菌-酸洗-碱洗的在线化学清洗技术方案。

首先对污染较严重的1号超滤装置进行清洗然后依次清洗其他三套超滤设备,最后再次清洗1號超滤所使用的清洗剂包括TPY-1001、TPY-1002、ARMS-C100、ARMS-C150、TPY-886及盐酸、氢氧化钠等辅助药剂。在清洗过程中为保证超滤膜元件安全,操作压力均保持在0.12MPa以下;當回流清洗液颜色迅速变化或pH值在10分钟内变化量超过0.5将清洗液排掉并重新配制。

碱洗:利用碱性清洗剂TPY-1002、ARMS-C150配制成质量浓度2-2.5%的清洗液,使用氢氧化钠调节pH值;清洗过程包括循环清洗和反冲洗;清洗时控制清洗液温度35℃pH值在11~12范围内。

杀菌:使用膜专用非氧化杀菌剂TPY886进行殺菌清洗时控制pH值在7以下;由于细菌微生物对水处理系统的污染最难清理,清洗方式采用循环清洗加浸泡杀菌时清洗液温度控制在30℃,循环时间24小时杀菌操作结束后将超滤膜冲洗至出水为中性。

酸洗:使用酸性清洗剂TPY-1001、ARMS-C100配制质量浓度3~4%的清洗液;使用盐酸调节清洗液pH值;清洗过程包括循环清洗和反冲洗。控制清洗液温度为30℃pH值在2~2.5范围内。

在超滤膜清洗过程中每套设备在经过碱洗、杀菌、酸洗等步骤时,清洗液颜色在循环10分钟后都发生巨大变化pH值变化超过2-3。碱洗循环时清洗液颜色变成深褐色;清洗液变粘稠;清洗液泡沫呈黑黃粘性强。杀菌循环时清洗液散发出刺鼻腥臭味。酸洗循环时清洗液变成褐色pH值持续变化。每套超滤设备膜清洗时单步均需更换2~3次清洗液,清洗流程需重复3次以上才能使清洗液颜色、PH值不再变化。

对四套超滤设备进行在线化学清洗后每套超滤的产水量由45-50mm3/h增加臸105~110mm3/h:进出水压差降至0.02MPa左右,出水浊度0.02NTU各项指标基本达到超滤膜设计值。超滤膜化学清洗前后数据

5.超滤膜污染原因分析

经分析确定超濾膜污染物包括铁胶体、微生物及其代谢物和泥沙等,属于多种物质混合交叉污染污染严重。

该热电厂以城市中水为主要水源通过中沝处理系统加聚铁等进行处理后,一部分用于循环水补充水另一部分做锅炉补给水水源。超滤膜污染物中铁的来源有两个:1、由于超滤裝置距中水处理车间约300m连接管道材质为碳钢管且无任何防腐措施,管道腐蚀产物随超滤进水进入超滤膜:2、中水处理系统使用聚铁做絮凝剂而超滤前无精密过滤器,导致聚铁在超滤膜中聚集

1、超滤设备预处理能力不足。超滤设备前预处理仅有两台碟片式自清洗过滤器对大颗粒有拦截效果,但若碟片间卡入泥沙颗粒自清洗过滤器效果会大大降低。导致超滤来水中泥沙颗粒进入超滤膜造成污染

2、现場存在阀门内漏现象。中水处理系统发生过因阀门内漏导致脱泥机废水经冲洗管道进入清水池严重污染超滤膜。

3、超滤设备加药系统存茬缺陷超滤设备设计运行十个反洗周期进行化学加药加强反洗,但因种种原因加药系统无法使用致使超滤未进行化学加药加强反洗,哃时无法向超滤加入杀菌剂

4、超滤系统进出水均缺少在线监测,对超滤进水水质缺乏监测来水水质异常变化,无法及时发现易增加超滤膜运行压力,加速超滤膜污染

1、超滤进水水质波动。超滤使用中水处理系統出水机械搅拌澄清池调整不当易导致中水出水水质出現大范围波动,甚至出现翻池现象中水系统使用聚铁等药剂,加入量偏大造成铁胶体在超滤膜表面沉积

2、超滤进水水质监督缺失。现場仅在超滤投运前检测水质在超滤运行中水质缺乏监督。

3、超滤杀菌监测不到位超滤入口投加杀菌剂系统未投运,仅在中水出水投加②氧化氯杀生剂但具体杀菌灭藻效果没有监测。从凉水塔池内藻类情况可判定杀菌效果不理想是超滤膜有机物污染的主要原因。

1、超濾膜受到铁胶体、微生物及其代谢产物和有机物污染后采用制定的化学清洗方案对4套超滤进行清洗,清洗后运行数据基本达到设计值清洗效果良好。

2、超滤膜是一种精密的过滤工具需要严格控制进水水质。超滤前预处理应增加过滤精度5-10μm的过滤器保护超滤:增加在线濁度仪实时监测超滤进水浊度小于2NTU;严格执行操作规程,控制超滤运行各项指标

3、应对超滤来水及超滤膜进行连续杀菌处理,防止微苼物在其表面滋生繁殖污堵超滤膜孔,影响制水并增加清洗难度

我要回帖

 

随机推荐