请问:我们风机引风拉力不够,风机变频器原理能将电机转速提高吗

高压变频技术对净化厂的应用 摘偠:分析净化厂现用锅炉引风机存在问题提出改进 措施。应用国产高压风机变频器原理调速节能原理对在用设备进行 改造。整理

各种囿效数据为推广使用做好准备。

节能分析 引言 净化厂公用工程现有三套75T/h锅炉每台炉配置两台 离心式引风机。锅炉正常工作时两台引风機都运行保持炉 膛内的负压。6台6kV、185kW电机作为锅炉引风机的驱动源 启动方式为直接启动,恒速运转锅炉在加负荷、减负荷或 运行工况變化的过程中,采用调整引风机的入口挡板的开度 来满足机组运行的需求现运行方式存在如下问题:第一不 仅浪费电能,而且挡板及烟噵受到较大冲击噪声大,磨损 严重;
第二电机直接启动启动电流大,对电机不利;
第三 挡板调节动作迟缓执行机构故障多等。净化廠动力站对B 炉的831-K-202D及C炉的831-K-202E引风机电机进行改造 引风机驱动电机采用高压风机变频器原理调速技术,既实现了电机的 连续无极调速又实现叻电机的软启动,减少启动冲击及设 备磨损降低维修费用,工艺操作人员也在控制室也实现对 电机转速的控制既有利于工艺参数的操莋,又起到节能的 作用

1净化厂高压变频系统概况 高压风机变频器原理是北京合康公司的HIVET-Y06/031型,250kW变压器容量为315kVA,采用交-直-交直接高压(高-高)方 式主电路开关元件为IGBT。风机变频器原理采用功率单元串联叠 波升压,充分利用常压风机变频器原理的成熟技术具有很高的可靠 性。主电路开关器件是IGBT由于单只IGBT存在绝缘问题, 无法完成6kV直接变频任务应用功率单元串联升压技术可 以很好地解决该问题。图1所示為一个功率单元结构它的 二极管三相桥式整流电路由专用隔离变压器的一组三相二 次绕组供电,整流后由4只IGBT逆变成单相交流输出每个 單元输出电压为690V。[1]图1功率单元原理图净化厂采用的 风机变频器原理每相由5个功率单元串联成得到3450V的单相电压三 相星型联结对应的线电压為6000V,三相共用15个功率单元 连接图如图2所示。

2现场安装及系统调试 2.1首先按照设计进行风机变频器原理参数设定见表1.2.2然后 进行频率试验(見表2)及各种保护联锁试验试验2.3接着进 行风机变频器原理带锅炉实际负载试验,见表32.4进行共振频率测 试,经检测0-50Hz范围内不存在共振2.5为避免引风机电 机在低频出现发热现象,经测试将风机变频器原理运行最小频率设 为15Hz。调试表明变频调速技术应用前,锅炉正常运行需 開两台引风机变频调速技术应用后,即使锅炉满负荷运行 也只需开一台引风机实现了“一开一备”,降低了损耗 节约了电能。

3现场應用效果分析3.1提高了锅炉效率 使用高压风机变频器原理后风机变频器原理通过变频调节风机的转速来 控制风机的送风量而不再需要由风門来调节,其调节范围可 以从0%-100%风机运行参数得到了改善,工艺人员可以根 据生产按需调节风量改善了操作工艺,提高了效率减少 了鈈必要的浪费,锅炉燃烧工况良好改造后,每吨中压蒸 汽消耗燃气下降了11.8%降低了燃料消耗。

3.2启动性能得到改善 使用高压风机变频器原悝后电机实现了软启动,启动电流小 启动更平滑,避免了原来在较大惯性负荷情况下数倍的额 定起动电流对电网和机械设备的冲击,延长电机和风机的使 用寿命

3.3风机的电耗减少 高压风机变频器原理使用,利用自身功率因数补偿功能使功率 因数由改造前的0.76提高至0.96,岼均消耗功率由95kW降为 35kW(见表4)从而减少了无功损耗,减小了电流也减 少了线损和设备的发热。改造后设备效率提高了63%。

3.4提高了控制精度 使用变频技术后风机变频器原理可以直接通过改变频率控制风 机转速来控制风量,调整方便风机变频器原理调整的最小幅度,提 高了控制精度控制精度达0.1Hz,使风机运行更加稳定 避免风机挡板调整风量变化大,工艺生产不稳定现象

3.5获得较好的经济效益我们在锅爐引风机安装高压风机变频器原理前后对锅炉进行了 相关参数标定,见表5由表5推算,在满足生产的情况下 投用一台锅炉一台由高压风機变频器原理调速的引风机,按一天产蒸 汽600t每度电按0.6元,每Nm3天然气按1元全年按330天, 计算有:一年节约电能成本=(6.5-3.8)*600*330*0.6=32

4结束语 在净化厂锅爐引风机系统的变频调速技术改造中我们 使用了国产的高压风机变频器原理,经运行检验该产品性能可靠、 功能齐全、技术先进等综匼性能指标均达到设计要求。通过 技术改造我们在降低生产成本方面获得了初步的经验,为 高压风机变频器原理调速技术在净化厂其他風机、水泵上的技术改造 提供宝贵经验证明,对动力站B炉及C炉上的两台引风 机驱动电动机进行的高压变频改造取得了明显的节能效果, 使用该控制系统具有节能降耗调节特性好,设备运行稳定 性高能更好地满足锅炉生产要求。对原有设备无须改动 投资较小,回报赽获得了良好的经济效益和社会效益。推 广和使用国产高压变频调速降低投入,提高回收期 是切实可行的,是节能降耗的一个有效嘚途径

[1]HIVERT通用高压风机变频器原理用户手册. [2]HIVERT通用高压风机变频器原理案例总汇编.

随着高压变频装置应用领域不断擴大300MW机组轴流静叶可调引风机也开始应用。300MW机组引风机采用变频装置后风量的调节相对原有运行方式有很大的改动,并且高压变频装置自身的可靠性也将会影响机组的正常工作本文结合阳光电厂引风机的变频改造项目,介绍了如何根据电厂有关系统的特点使用高压變频调速装置对引风机进行变频改造。变频调速装置不仅可以达到节能明显的目的更主要是调节性能好,同时也改善了风机和电动机启動延长了设备的使用寿命。


  关键词: 引风机、变频调速装置

1、引言  山西阳光发电有限责任公司1#机组(燃煤)设计出力为300MW机炉配有两囼AN-28静叶可调轴流式引风机,额定风量/h、全压为3196Pa配用YKK800-8-W型电动机,额定功率2000kW、额定电压6kV、额定电流254A电机无调速装置,靠改变风机静叶的角喥来调节风量


  发电厂的发电负荷一般在50%-100%之间变化,发电机输出功率变化锅炉处理也要相应调整,锅炉的送风量、引风量相应变化引风机出力调整采用通过改变风机的叶片的角度来调节。通过改变风机静叶的角度来调节风量尽管比一般采用控制入口挡板开度来实现風量的调节有一定的节能效果但是节流损失仍然很大,特别是低负荷时节流损失更大其次静叶调节动作迟缓,造成机组负荷相应迟滞异步电动机在启动时启动电流一般达到电机额定电流的8-10倍,对厂用电形成冲击同时强大的冲击转矩对电机和风机的使用寿命存在很大鈈利影响。
  当风机转速发生变化时其运行效率变化不大,其流量与转速的一次方成正比压力与转速的平方成正比,轴功率与转速嘚三次方成正比当风机转速降低后,其轴功率随转速的三次方降低驱动风机的电机所需的电功率亦可相应降低,所以调速是风机节能嘚重要途径采用变频调速后可以实现对引风机电机转速的线性调节,通过改变电动机转速使炉膛负压、锅炉氧量等指标与引风机风量维歭一定的关系
  由于目前引风机风量调节方式不能很好的满足锅炉燃烧能力及稳定性运行需要,所以有必要对引风机进行节能和调节性能改造来满足机组整体调节性能需要。
  变频调速装置可以优化电动机的运行状态大大提高其运行效率,达到节能目的过去受價格、可靠性以及容量等因素的限制,在我国火力发电市场上一直未能得到更广泛的应用近年来,随着电力电子器件、控制理论和计算機技术的迅速发展风机变频器原理的价格不断下降,可靠性不断增强高压大容量风机变频器原理已经在发电厂辅机中得到广泛应用。
  本次我厂1#机组的引风机上采用了两套高压变频装置利用风机变频器原理来改变电动机的转速,以此来调节引风机的风量和风压按目前电厂1#机两台引风机运行实际情况,在机组满发的情况下引风机运行电流只有140A左右,从节约成本的角度考虑风机变频器原理的选型并没有按照电机的额定功率来进行,而是按照电机实际运行电流来考虑最终选定的型号为HARSVEST-A06/220。该高压风机变频器原理为北京利德华福電气技术有限公司制造属于HARSVEST-A系列电压源型全数字控制风机变频器原理,为高-高方式、采用H桥串联方案额定容量:2250KVA、额定电压:6kV、额定电流:220A。改造工期从2005年5月底-2005年6月初共40天与1#机组大修后同步启用,1#机组引风机高压变频装置于2005年6月10日正常投运

2、高压变频调速系统应用情况2.1 高壓风机变频器原理的组成  北京利德华福电气技术有限公司的高压风机变频器原理由变压器柜、功率柜、控制柜三个部分组成。为单元串联多电平结构其风机变频器原理原理方框图如图1所示。

图 1   单元串联多电平高压风机变频器原理原理框图
2.2 高压风机变频器原理与现场接ロ方案

  北京利德华福电气技术有限公司的高压风机变频器原理的控制部分由高速单片机、人机界面和PLC共同构成单片机实现PWM控制和功率单元的保护。人机界面提供友好的全中文监控界面同时可以实现远程监控和网络化控制。内置PLC则用于柜体内开关信号的逻辑处理可鉯和用户现场灵活接口,满足用户的特殊需要该风机变频器原理使用西门子S7-200系列PLC,具有较好的与DCS系统接口能力根据风机的特性运行要求以及风机变频器原理控制的具体要求采取了相应控制方案。

①DCS系统与风机变频器原理的接口方案  DCS系统与风机变频器原理之间的信号總共有11个其中开关量信号9个,模拟量信号有2个(以A引风机为例,B侧对应为07改08)

A引风机风机变频器原理待机状态
A引风机风机变频器原理運行状态
A引风机风机变频器原理停止状态
A引风机风机变频器原理轻故障报警
A引风机风机变频器原理重故障报警
A引风机风机变频器原理单元旁路状态
A引风机风机变频器原理启动命令
A引风机风机变频器原理停止命令
A引风机风机变频器原理转速反馈
A引风机风机变频器原理转速控制命令
②电缆敷设及所用材料  引风机风机变频器原理送往DCS系统MC柜的开关量信号电缆共用14芯; DCS系统RC柜送往引风机风机变频器原理的开关量信号电缆共用4芯;DCS系统送往引风机风机变频器原理的模拟量信号电缆及引风机风机变频器原理送往DCS系统MC柜的模拟量信号电缆共用4芯DCS系统內部电缆需800米。

③DCS画面增加以下内容为实现对变频引风机的启停控制及转速调节在DCS画面上增加:

  ※风机变频器原理启停操作功能块 ,用于远方启停风机变频器原理;

  ※风机变频器原理转速控制功能块 ;

  ※风机变频器原理轻故障报警块 、重故障报警块 ;工频旁蕗状态 FF

2.3、风机变频器原理运行方式及控制逻辑  正常情况下2台风机投入变频调速运行方式,考虑到风机变频器原理有可能故障引风機系统还具备一台变频一台工频的运行方式和两台工频的运行方式。

  风机变频器原理运行方式分为就地控制及远方控制两种远程控淛状态时,DCS输出的转速命令信号(C0701TRS )跟踪风机变频器原理转速反馈(C0701TRSG )就地控制时,对风机变频器原理远方操作无效

  风机变频器原理受DCS控制时分自动和手动两种方式。手动状态时运行人员通过改变DCS操作画面转速控制块控制风机变频器原理转速,实现负压的调节

①引风机风机变频器原理启动的允许条件  由于风机变频器原理启动的前提为引风机电机高压开关(S07.1/S08.1)必须合闸及启动反馈为1。原有的風机启动条件保留下来作为引风机风机变频器原理启动的允许条件

  风机变频器原理就地送来的就绪信号(S0701.RD和S0801.RD)作为另一启动条件。

  在风机变频器原理远方启动的调试过程中发现由于风机变频器原理转速设定块中的命令可能在一个较高的转速位,而这时启动风机變频器原理必然会对炉膛负压有一个较大扰动,并且容易造成运行误操作,所以在启动中加入了电机转速命令必须小于30%的限制

  总结A\B引风機风机变频器原理启动必须具备以下3个条件:

  引风机A、B的高压部分S07-1、S08-1的启动反馈为1。

  引风机A、B的风机变频器原理就地从其PLC送来的啟动就绪开关:S0701-RD、S0801-RD为1

  引风机A、B的风机变频器原理的转速设定值C0701TRS、C0801TRS的输出小于30%。

②引风机风机变频器原理转速调整的自动方面  A、B風机变频器原理转速自动调整的开关量部分:当引风机静叶调节投入自动及闭锁A、B风机变频器原理转速投自动同时当偏差回路中形成值超过一定值(暂定为50%)时,自动切除自动当炉膛负压低一值PS0921触发时延时3秒后闭锁转速增加,当炉膛负压高一值PS0925触发时延时3秒后闭锁转速減少

  A、B风机变频器原理转速自动的模拟量部分:由于调节对象与引风静叶自动一样,所以将原有的偏差形成回路直接引出作为现有嘚变频调节的偏差作用于现有的引风变频控制并就变频的特点加入了结合转速的平衡回路,将两侧的出力保持平衡同时也独立的加入其单、双风机变频方式的增益回路,由于原有的偏差形成回路中包含了总风量的前馈部分故在新的变频转速回路中就不在增加。考虑到┅旦发生单台引风变频跳闸又不能恢复变频方式运行,将原有的挡板控制回路中的电流平衡回路改为位置反馈平衡回路同时将另一台引风变频逐步加到最大后投入引风自动。

③引风机变频涉及相关跳闸保护方面  单侧风机的风机变频器原理跳闸后需要联跳相应一侧嘚送风机。并联关相应挡板及静叶的逻辑不变

  双侧风机的变频跳闸后由于相应的高压开关联跳,故保留原锅炉大连锁跳闸回路不变

2.4引风变频自动参数整定试验  启动A、B引风机的风机变频器原理,将C04-1与C04-2的静叶开至100%将炉膛负压设为-50Pa;启动A、B送风机后并将其动叶C03-1、C03-2的開度至10%,将A、B引风机变频在最低转数225转/分下将引风变频同时投入自动,先进行定值扰动将设定值进行20%变化的扰动试验,对自动变化进行记錄;针对压力调节的特性先将积分时间放到较大为4分钟,比例系数放到0.3逐步改变原比例系数,用临界比例带法,进行参数设定.出现调节的等幅震荡后根据临界比例带的算法先进行初设,有一个基本的参数:P=0.025

  将A、B送风机并将其动叶C03-1、C03-2的开度按每10%的开度上行程试验观察炉膛负压的变化情况记录偏差大小以及偏差消除时间,完成后进行下行程试验用A\B送风机的动叶进行扰动试验;

  通过改变其中一个的开度30%觀察引风变频的转数的变化情况以及负压的响应时间在做送风机的动叶进行扰动试验, 每10%的开度上行程试验观察炉膛负压的变化情况记录偏差大小以及偏差消除时间,以及风机变频器原理的命令输出以及转速的实际值完成后进行下行程试验,核定单双风机运行的比例增益;

  模拟MFT动作条件,在送风机并将其动叶C03-1、C03-2的开度在50%的情况下, 观察炉膛负压的变化,以及灭火后引风超弛环节的动作情况进行完自动试验后,將有关引风变频的联锁进行一次实际动作试验在引风变频投入自动的;

  在试验过程中还进行将送风机单侧拉掉,仿真运行中单侧送風机掉闸后变频自动是否能够将负压控制到满意的范围;

  锅炉的安全运行是全厂动力的根本保证虽然变频调速装置可靠,但一旦出現问题必须确保锅炉安全运行,所以必须实现工频—变频运行的切换一旦一台引风变频故障,无法在短时间内恢复需要引风自动控淛有原先的静叶来调整,在此背景和需要下必须对一台引风变频停掉,开大另一台引风变频并将原引风自动(静叶)投入进行相应的擾动,经过试验对其中的一些参数进行调整和修改。

3 、经济综合测试评价3.1 节能效益明显  以下是1#机组引风机风机变频器原理运行后6月10日至16日生产数据与2、3、4号机组的比较。



  通过上表数据对比从节电率分析,在四个机组发电负荷相同情况时1#机组两台引风机每忝平均耗电量16431 KW·h,2#、3#、4#机组两台引风机每天平均耗电量32450 KW·h节约电量16019 KW·h,节电率为49.37%

3.2 节能计算  两台引风机节电费用,按全年运行7200小时嘚日负荷分布统计使用两台变频调速引风机,与以往的静叶调节相比较经计算,全年可以节省4805700kW·h按发电成本电价0.20元/kW·h计算,4805700kW·h ×0.20元/kW·h=961140元

4、结束语  综上所述,变频装置在电厂应用大有作为是今后的技术发展方向,不仅是节能明显更主要是调节性能好,同时也妀善了风机和电动机的使用寿命随着高科技技术发展趋势,制造成本不断下降新的产品不断问世,大大简化了装置的结构减少了元器件,提高了变频装置的可靠性


  李风鸣,男1964年,山西平定人1987年毕业于太原工业学院电力系统自动化专业,现任山西阳光发电有限责任公司工程师

山西阳光发电有限责任公司 李风鸣

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